穩定高效 綠色環保
持續改進 追求卓越
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柳鋼1號360㎡燒結機超低排放改造項目。本報通訊員 吳福洲 攝
1月19日,柳鋼燒結廠環保車間主任韋晉科如往常一樣,上班第一件事就是抬頭看看柳鋼1號360㎡燒結機的外排煙囪。150米的煙囪高聳入云,不見一絲“白煙”,韋晉科松了一口氣,開啟一天的工作。
沒有冒煙,難道柳鋼1號360㎡燒結機停止運轉了?
答案并非如此。
“在生產啊,機器都在全速運轉。”韋晉科笑著說,沒有“白煙”是因為柳鋼1號360㎡燒結機超低排放改造項目的完成,不僅實現了整體外排煙氣指標滿足了國家超低排放標準,還讓煙氣完全“消白”。
忙碌的中控室外,有一整套藍色的鋼構建筑物,安裝著各式環保設備,這就是柳鋼1號360㎡燒結機超低排放改造項目所在地。抬頭望去,外排煙囪空無一物,與旁邊正冒著滾滾白煙的2號360㎡燒結機外排煙囪形成了鮮明的對比。
在中控室內,屏幕里呈現著設備運行的實時監控錄像、運行工況、排放數據等。韋晉科通過手機也能查看這些畫面、數據等,他每天都要查看幾次。
“以前,柳鋼煙囪冒出的煙被老百姓稱為黑龍、黃龍。后來柳鋼下大力氣治理廢氣,經過除塵、脫硫等一系列工序處理,外排煙氣已達到國家現行大氣排放標準。”韋晉科介紹,因為氨法脫硫的工藝特點,處理后的煙氣為飽和煙氣,含有大量水蒸氣,外排到大氣里就變成了一條條“白煙”,給柳州市民在視覺上仍然造成不好的感官。
為此,柳鋼人一直在努力讓煙囪不再冒“白煙”。2021年7月,柳鋼1號360㎡燒結機煙氣超低排放改造項目開工建設。
“要實現超低排放,有難度。”韋晉科毫不諱言,原有脫硫系統先天設計條件不足、天氣多變、場地狹小、吊裝跨度大等,他們只能因地制宜,采用自主研發的工藝路線,一邊摸索一邊實施。
最終,耗時16個月,項目順利投產。該項目采用柳鋼自主研發的氨法脫硫+SCR脫硝集成技術,可以將外排煙氣中顆粒物、二氧化硫和氮氧化物濃度分別降至5㎎/Nm3、15㎎/Nm3和35㎎/Nm3,均滿足國家超低排放標準,同時,外排煙囪的“白煙”也消失不見了。
柳鋼燒結廠一共有6根煙囪,韋晉科眼下最大的心愿就是加快工作進度,讓其他5根煙囪也和1號360㎡燒結機外排煙囪一樣,在今年年底不再冒“白煙”。
全媒體記者 朱柳融 譚彥斌